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國產(chǎn)高壓變頻器在電廠風機節(jié)能改造中的應用實踐

時間:2008-01-07 11:04:00來源:hanjuan

導語:?隨著現(xiàn)代企業(yè)的不斷進步和發(fā)展,效益最大化是企業(yè)永恒的主題
隨著現(xiàn)代企業(yè)的不斷進步和發(fā)展,效益最大化是企業(yè)永恒的主題。利用新技術來提高企業(yè)生產(chǎn)裝置的管理水平和節(jié)能降耗已是各企業(yè)首選的手段之一。高壓變頻節(jié)能技術隨著國內(nèi)一些生產(chǎn)廠家研制水平的不斷提高,已接近世界同行業(yè)的領先水平,并以產(chǎn)品性能穩(wěn)定、價格適宜深得國內(nèi)企業(yè)廣泛接受和應用。
巨化集團公司熱電廠#8爐為280T/H鍋爐,采用雙引風機式,風機型號為Y4-60-11N022.5D,配置功率為630KW,電壓為6KV的三相交流異步電動機,風門采用檔板調(diào)節(jié),正常運行開度為50%左右,形成檔板兩側(cè)風壓差,造成節(jié)流損失;同時風機檔板執(zhí)行機構為大力矩電動執(zhí)行機構,故障較多,風機自動率較低。為此我們對引風量調(diào)節(jié)進行變頻調(diào)速技術改造,以達到節(jié)能降耗及提高調(diào)節(jié)自動化水平?,F(xiàn)就改造過程中的一些工作情況介紹如下: 一、 變頻器容量的選擇 一般情況下變頻器容量大小的選擇與電動機容量相同,這樣能滿足電機在額定出力內(nèi)進行不同轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。但在現(xiàn)實生產(chǎn)工作中,根據(jù)實際運行工況來選擇合適的變頻器容量,既能滿足生產(chǎn)需要,又能節(jié)省變頻器投資及減少配套設施。我們根據(jù)我廠#8爐引風機的配置及正常運行工況,了解到當時設計人員考慮風道內(nèi)裝有脫硫裝置以及檔板開度在70%左右調(diào)節(jié)特性較好,所以配置了630KW的電機。同時我們也對額定工況下引風機功率進行了分析,在各種工況下引風機功率都不會大于350KW。我們認為如果采用變頻調(diào)速,風門全開,節(jié)流損失會較大減少,風機的功率將更不會大于350KW。為此,選擇容量為400KW的變頻器應能滿足上述風機在各種工況下不同轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的要求。 二、采用變頻調(diào)速后的效益預測 利用變頻器作為風量的調(diào)節(jié)器,最直接的效益就是節(jié)能降耗。各用戶可根據(jù)自己的的改造對象進行初步分析計算,以了解改造后節(jié)能的投資回報率及風機運行的一些基本參數(shù)。 采用變頻調(diào)速的主要特點是消除或減少檔板的節(jié)流損失,節(jié)能的效果與風機的性能、運行工況、檔板的開度等有關。下面就例舉我廠#8爐風機改造測算情況作一介紹: 1. 了解引風機性能曲線 型號為Y4-60-11N022.5D,其風機性能參數(shù)為: [align=center]表1(由廠家提供) [/align] 根據(jù)表1所給參數(shù)畫出流量、壓力曲線(AB): 圖1所示: [align=center] 圖1[/align] 2、對風機進行實際工況測量 我廠2002年9月9日的測試結(jié)果如下: [align=center]表2 [/align] 3、利用相似理論分析風機采用變頻后的參數(shù) 圖1中AB曲線是風機性能曲線,在近似額定轉(zhuǎn)速下,表示風機流量與風壓之間的關系。但在實際運行工況中表2所示,風機全壓、流量參數(shù)只需在圖1中C點運行。在沒有改造前,風機電機轉(zhuǎn)速不能變,只能靠風門節(jié)流。采用變頻調(diào)節(jié),風門全開,可根據(jù)工況所需的風機全壓、流量來改變轉(zhuǎn)速。 根據(jù)風機相似理論,風機性能參數(shù)之間關系為:
根據(jù)上述關系以及表2所示的運行工況,風機變頻后的運行性能曲線下移為圖1(abc)所示,其關系式為:
4、相關參數(shù)估算 4.1 表2工況下轉(zhuǎn)速計算: 從圖1(abc)性能曲線所示,為了方便計算,近似認為性能曲線成線性關系,即:
由(1)~(5)式可求得變頻后的風機轉(zhuǎn)速為:
4.2 風機全壓效率估算:   風機有效功率=全壓*流量/1000   風機全壓效率=有效功率/軸功率   由表1提供的工況A和工況B數(shù)據(jù)可得,風機的全壓效率為0。785和0。726。因此變頻調(diào)速后的風機全壓效率可按0。75進行估算。 4.3 變頻調(diào)速后功率估算: 風機有效功率=全壓*流量/1000 風機軸功率=風機有效功率/全壓效率 電功率=風機軸功率/(變頻器效率*電機效率) 其中:變頻器效率取0。96,電機效率取0。95。 計算后參數(shù)匯總見表3: [align=center]表3 [/align] 5、效益估算 對比變頻調(diào)速前后的電功率:#1引風機減少電功率230KW,節(jié)電率為67。8%;#2引風機減少電功率195。65KW,節(jié)電率為61。7%。 以上是理想條件下的節(jié)電率。在實際運用中,為了考慮變頻器故障切換為工頻運行時,風門需保留它用。變頻調(diào)節(jié)運行時風門盡管全開,還有一定的阻礙,影響計算結(jié)果。另外,各種運行工況的不同,節(jié)電效果也不一樣。所以實際節(jié)電率要比以上估算結(jié)果有一定的出入。但從以上結(jié)果來看,節(jié)電顯著,值得改造。 三、 變頻器性能的選擇 利用變頻調(diào)節(jié)技術無疑要在原有的回路中加裝一套變頻調(diào)節(jié)設備,也就是說如該產(chǎn)品性能不好,將增加一個設備故障點,影響機爐的安全穩(wěn)定運行,為此變頻調(diào)節(jié)器的性能選擇至關重要。我們在選擇時除了考慮一些常規(guī)的性能指標外,還著重注意了以下幾點:設計上是否相對有其特點,選用的元件是否穩(wěn)定、成熟;產(chǎn)生的諧波分量是否符合有關標準;電源短時中斷恢復時對其影響程度;個別元件故障時能保持短時間的運行等功能。 目前,市場上高壓變頻器產(chǎn)品較多,變頻調(diào)節(jié)類型也有多種。一般說來,國外有的產(chǎn)品其元件及性能應較好,但價格較高,同時與用戶意見的交流、售后服務較為困難。 我們在對風機調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造前,收集、了解了國內(nèi)一些調(diào)節(jié)裝置的資料,并進行了比較,最后選擇了北京利得華福技術有限公司的產(chǎn)品,其主要特點有: 1. 該裝置由移相變壓器、功率單元和控制器組成。移相變壓器副邊繞組分為三相,21個功率單元,每相由7個功率單元串聯(lián)構成,每個單元的主回路相對獨立,可等效為一臺單相低壓變頻器,便于采用現(xiàn)有的成熟技術。 2. 每個功率單元電路為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋,構成30脈沖整流方式,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,得到每個單元的輸出。然后將每相7個單元的輸出串聯(lián)成星形接法,通過對每個單元的PWM波形進行重組,得到階梯正弦PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,諧波分量少于國家規(guī)定標準。 3. 當某一個單元出現(xiàn)故障時,內(nèi)部軟開關自動導通,將此單元旁路,由其他單元的繼續(xù)運行。 四、 引風機、變頻器的控制與調(diào)節(jié) 我們所應用的HARSVERT-A06/050變頻器可通過在控制柜門“遠控/本控”開關的切換實現(xiàn)“本機控制”與“遠方控制”。我廠“遠方控制”與原有的DCS連接,在引風機控制畫面中增加了變頻器畫面,與變頻器輸出接口聯(lián)接,進行數(shù)據(jù)通訊,運行人員可以通過DCS中的畫面對引風機和變頻器的工作電流、轉(zhuǎn)速以及運行、停止、故障等狀態(tài)進行實時監(jiān)控。另外,變頻器的控制調(diào)節(jié)還通過負壓調(diào)節(jié)器接受爐膛負壓信號和來自送風系統(tǒng)的前饋信號,綜合運算后經(jīng)手、自動切換單元輸出4~20mA到變頻器的控制端,調(diào)節(jié)變頻器輸出電源的頻率,從而改變電動機的轉(zhuǎn)速,改變引風量,達到穩(wěn)定爐膛負壓的目的。 與常規(guī)的控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)比較,系統(tǒng)結(jié)構、運行操作方式基本不變,主要區(qū)別在于由調(diào)整引風門開度改為調(diào)節(jié)引風電動機轉(zhuǎn)速。為了保證生產(chǎn)的連續(xù)運行,當一臺變頻器故障時,聯(lián)跳相應引風機開關,短時出現(xiàn)單邊運行。將故障變頻器隔離后,引風電動機可切換為工頻運行,風量仍由風門檔板調(diào)節(jié)。 五、 系統(tǒng)調(diào)試 變頻器安裝后,投入系統(tǒng)運行前還需進行必要的調(diào)試,其目的主要是檢查所選擇的變頻器其性能、功能是否達到設計要求以及滿足實際生產(chǎn)需要。主要內(nèi)容有: 1. 具備條件: 1.1 相關變頻器工作的一、二次設備安裝、組態(tài)完畢; 1.2 變頻器柜內(nèi)變壓器耐壓試驗、直流電阻測量合格; 1.3 6KV電纜、變頻器閘刀柜內(nèi)支持瓷瓶、避雷器等試驗合格; 1.4 檢查各接線正確、緊固; 1.5 變頻器參數(shù)設置正確; 1.6 引風機等機務設備具備試車條件。 2. 試驗項目: 2.1 閘刀閉鎖功能試驗: 主要檢查出線閘刀和旁路閘刀的機械閉鎖功能;“高壓允許合閘”閉鎖功能;防止帶負荷拉合閘刀功能。 2.2 靜態(tài)調(diào)試: 將變頻器控制電源送上,引風機開關處于試驗狀態(tài)。檢查“本機控制”(觸摸屏控制)、“遠方控制”(DCS控制)時的開關動作狀態(tài)及變頻器面板、DCS畫面上的各種狀態(tài)顯示是否正確對應。 2.3 動態(tài)調(diào)試: 引風機開關、變頻器柜將正式通電。分別檢查“工頻旁路”狀態(tài)以及“變頻控制”狀態(tài)下,在DCS上或變頻器面板上操作引風機、變頻器的啟、停、調(diào)是否正常,轉(zhuǎn)速、電流是否下確;在“工頻旁路”狀態(tài)時與“變頻控制”狀態(tài)時的轉(zhuǎn)向是否一致;在“變頻控制”時人為模擬故障保護動作、信號是否正確。 2.4 帶負荷試驗: 主要了解正常運行工況下引風機、變頻器的風量、電流、轉(zhuǎn)速(頻率);檢查變頻器額定輸出電流時的電機轉(zhuǎn)速、變頻器頻率。以便確定變頻器的“始動頻率”值以及是否投用限流功能。 2.5 動力電源切換試驗: 變頻器在正常運行時,電源發(fā)生短時波動或工作廠用電中斷備用電切換成功,這時變頻器應不發(fā)生跳機. 六、 變頻改造后的效果 1. 效益比較: 我廠#8爐#1、#2引風機于2003年7月1日改變頻調(diào)節(jié)正式投用,7月8日測試數(shù)據(jù)如下: [align=center]表4 [/align] 從表2、表4中可以看出,經(jīng)變頻改造后,在滿足鍋爐負荷約260T/H燃燒的情況下,風機輸入功率明顯減少,分別由339.00KW、317.00KW降到162.00KW、167.143KW;風機單位電耗也由1.282kw.h/t、1.219kw.h/t降到0.608kw.h/t、0.623kw.h/t,節(jié)電率分別為52。57%、48。89%,每年可節(jié)省廠用電200多萬kw.h。 2. 改為變頻調(diào)節(jié)后,對其它設備的影響有: 2.1避免了電動機啟動時對電機的沖擊損害。 2.2提高了引風機的自動控制能力。 2.3由于轉(zhuǎn)速的降低,對風機的葉輪、軸承等壽命得以延長。 七、 結(jié)束語 我廠變頻裝置于2003年7月1日正式投運以來,由于其他原因變頻器正常中經(jīng)歷了電源中斷切換、單邊引風機變頻器運行等異常情況的考驗。北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器以其可靠的運行性能及良好的節(jié)能效果深得用戶的信賴,值得大力推廣和應用。

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