時間:2008-03-20 15:37:00來源:dujing
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人機界面可以采用文本顯示器或觸摸屏,可以顯示和設(shè)定目前的工作狀態(tài)、剪板數(shù)量、加工長度、送料速度、剪板頻率等等參數(shù);
變頻器接受PLC的控制,控制電機的啟動、停止、轉(zhuǎn)速等;
光電傳感器的作用是檢測后擋料的長度,通過改變光電傳感器的位置可以調(diào)節(jié)加工長度;
正航A5系列PLC(以下簡稱A5)是整個自動控制系統(tǒng)的核心,由它來根據(jù)操作人員通過人機界面設(shè)定的參數(shù)控制整個系統(tǒng)的動作。
系統(tǒng)的工作流程如下:
系統(tǒng)上電啟動,操作人員通過人機界面設(shè)定剪板數(shù)量、加工長度、送料速度、剪板頻率等等參數(shù),參數(shù)可以斷電保持。正常剪切開始后,A5控制變頻器啟動電機,傳動板材,當(dāng)板材到達(dá)光電傳感器的位置時,光電傳感器將信號反饋至A5,A5控制變頻器停車,控制切刀動作進(jìn)行剪板,完成一塊料的加工,然后A5再控制變頻器啟動,進(jìn)行下一塊料的加工。加工過程中,A5可以完成對加工數(shù)量、剪板頻率、送料速度等的統(tǒng)計,并可以在人機界面上實時顯示。
在此控制過程中,A5通過光電傳感器檢測材料長度,然后控制變頻器停車來控制加工長度。由于變頻器控制異步電機停車有一個滯后量,會造成一定的偏差,在設(shè)定光電傳感器的位置時,需要將這個偏差考慮進(jìn)去并加以調(diào)整。
[align=center]圖2 改造方案二
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在方案一中,加工料的長度是通過光電傳感器的位置來控制的。人工手工設(shè)定光電傳感器的位置會有一定誤差,同時如果需要加工的長度頻繁改變時會很麻煩。
改造方案二取消了光電傳感器,取而代之的是一個輪式旋轉(zhuǎn)編碼器。將輪式旋轉(zhuǎn)編碼器壓緊在板材的表面,當(dāng)板材向刀口輸送時,輪式旋轉(zhuǎn)編碼器跟隨旋轉(zhuǎn),輸出的脈沖信號輸送到A5的高速計數(shù)器。A5的高速計數(shù)頻率可達(dá)20KHz,可以很精確地根據(jù)脈沖數(shù)量精確地測量出送料長度。
旋轉(zhuǎn)編碼器安裝在刀口前面,只要旋轉(zhuǎn)編碼器其距離刀口的位置固定,就可以方便地對加工材料進(jìn)行長度測量。
在方案二中,可以通過人機界面非常方便地設(shè)置加工長度,甚至可以設(shè)定多組加工長度和加工數(shù)量,或者尺寸也可以置為循環(huán)變動值。例如,可以設(shè)定加工100塊80cm的板材,再加工200塊100cm的板材;也可以設(shè)定成循環(huán)加工1塊80cm的板材、1塊90cm的板材。
以上兩種方案目前都已經(jīng)有批量的實際應(yīng)用。實際使用結(jié)果顯示,經(jīng)以上兩種方案改造的剪板機,極大地提高了工作效率和剪板精度,降低能耗?鄢龣C械誤差,通過手動調(diào)整傳感器位置,方案一的加工精度可以達(dá)到0.3cm以上;而在選擇合適的編碼器的情況下,方案二的加工精度可以達(dá)到0.4%左右。
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