時間:2009-01-07 09:52:33來源:ronggang
圖3 先進(jìn)控制系統(tǒng)總體框架[/align]
先進(jìn)控制系統(tǒng)首先針對上述三個工序分別設(shè)計了獨立的APC-Adcon子控制器以滿足這些工序平穩(wěn)控制的要求,其中,碳化工序子控制器以預(yù)測控制策略為核心,用APC-Adcon的標(biāo)準(zhǔn)算法實現(xiàn)整個工序2組14座碳化塔兩種工作模式“制堿”和“清洗”過程的平穩(wěn)控制以及產(chǎn)量與質(zhì)量的協(xié)調(diào)優(yōu)化;石灰工序子控制器將預(yù)測控制策略和智能控制策略相結(jié)合,在APC-Adcon標(biāo)準(zhǔn)算法的基礎(chǔ)上增加自定義控制算法實現(xiàn)了過程控制和機(jī)電控制有效結(jié)合,既穩(wěn)定了石灰窯出灰溫度,又實現(xiàn)石灰窯自動出灰、自動配料等功能;壓縮工序子控制器則在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速自動控制的基礎(chǔ)上,按照碳化工序?qū)嶋H生產(chǎn)對清洗氣、中段氣、下段氣總流量的需求實時改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)壓縮工序的優(yōu)化。各個子控制器之間的聯(lián)系通過物料平衡、工藝計算等來體現(xiàn)。針對裝置的特殊要求,基于智能控制技術(shù)為石灰窯、碳化塔和壓縮機(jī)裝置制定了特殊的控制和優(yōu)化策略。
通過先進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用,碳化塔中部溫度、碳化塔塔底壓力、碳化塔出堿溫度和石灰窯出灰溫度等主要工藝參數(shù)得到了有效控制,提高工藝操作的平穩(wěn)性;在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步實現(xiàn)了石灰窯、碳化塔和壓縮機(jī)的生產(chǎn)負(fù)荷分配和工況平衡等優(yōu)化控制。
3.3先進(jìn)控制系統(tǒng)通訊實現(xiàn)
山東;儔A廠純堿生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)是在Simens PCS7集散控制系統(tǒng)平臺上實施的,先進(jìn)控制軟件APC-Adcon運行于DCS系統(tǒng)的上位機(jī)上,并以配套的先進(jìn)控制軟件平臺ESP-iSYS-A作為支撐。ESP-iSYS-A可以以客戶端方式與DCS系統(tǒng)WinCC軟件的OPC Server實現(xiàn)數(shù)據(jù)雙向通訊,從而保證先進(jìn)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成和實時控制。
3.4 應(yīng)用效果
下面要說明純堿生產(chǎn)過程三個先進(jìn)控制子系統(tǒng)投用前后控制效果對比。
。1)石灰窯系統(tǒng)
石灰窯窯底溫度是石灰窯系統(tǒng)的重要控制參數(shù),是反映石灰窯運行狀況的主要指標(biāo),圖4給出了先進(jìn)控制投用前后石灰窯窯底溫度控制效果的對比。
[align=center]
a) 先進(jìn)控制系統(tǒng)投運前
b) 先進(jìn)控制系統(tǒng)投運后
圖4 石灰窯窯底溫度控制效果[/align]
。2)碳化塔系統(tǒng)
碳化塔的塔底壓力、中部溫度是碳化操作的重要指標(biāo),這些參數(shù)直接反映出碳化塔的運行是否平穩(wěn),轉(zhuǎn)化率是否達(dá)到要求。因此,控制好這些運行指標(biāo)是優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的前提。圖5給出了先進(jìn)控制投用前后碳化塔塔底壓力控制效果的對比。
[align=center]
b) 先進(jìn)控制系統(tǒng)投運后
圖5 碳化塔塔底壓力控制效果[/align]
。3)壓縮機(jī)系統(tǒng)
壓縮機(jī)先進(jìn)控制系統(tǒng)通過實時調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速來實時調(diào)整清洗氣、中段氣、下段氣總流量,滿足碳化工序?qū)θ螝飧髯钥偭髁康男枨笞兓,實現(xiàn)了氣量平衡。圖6給出了先進(jìn)控制系統(tǒng)投運前后的中段氣變化情況的對比。
[align=center]
a) 先進(jìn)控制系統(tǒng)投運前
b) 先進(jìn)控制系統(tǒng)投運后
圖6 壓縮機(jī)中段氣流量設(shè)定值與實際值[/align]
總之,山東;儔A廠純堿生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)——石灰窯先進(jìn)控制、碳化過程先進(jìn)控制和壓縮機(jī)先進(jìn)控制應(yīng)用效果十分顯著,主要表現(xiàn)在如下幾方面:
先進(jìn)控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定目標(biāo)值實時自動調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù),降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,并大大減少了人為調(diào)節(jié)所帶來的干擾;
先進(jìn)控制系統(tǒng)使各裝置的運行參數(shù)趨向平穩(wěn),波動范圍減小;
先進(jìn)控制系統(tǒng)根據(jù)并聯(lián)生產(chǎn)裝置的運行工況進(jìn)行生產(chǎn)負(fù)荷協(xié)調(diào),既充分發(fā)揮出各裝置的潛力又平衡了各裝置的工況;
先進(jìn)控制系統(tǒng)通過平穩(wěn)裝置的各項運行指標(biāo),使石灰石有效分解率、窯氣濃度及碳化轉(zhuǎn)化率保持在較高的水平。
先進(jìn)控制系統(tǒng)通過實時調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,滿足碳化工序?qū)η逑礆、中段氣、下段氣的實時需求,降低了勞動強(qiáng)度,平穩(wěn)了生產(chǎn)。
4 結(jié)束語
山東;儔A廠在國內(nèi)首次實施了純堿裝置碳化、石灰和壓縮工序先進(jìn)控制和優(yōu)化后,解決了常規(guī)控制中不能解決的各種難題,有效的克服了干擾和滯后影響,穩(wěn)定了裝置工藝參數(shù)的平穩(wěn)性;大提高了裝置的自動化程度,統(tǒng)一了操作人員的操作方法,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度;在保證裝置工況良好的情況下,實現(xiàn)產(chǎn)量最大化,品質(zhì)最優(yōu)化。
先進(jìn)控制系統(tǒng)操作簡單,控制效果良好,深受工藝技術(shù)人員和操作人員的歡迎。進(jìn)一步滿足企業(yè)對生產(chǎn)過程的安全、高效、優(yōu)質(zhì)、低耗的要求,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過測試分析,實施先進(jìn)控制后,一年可獲得584萬元的直接效益。
參考文獻(xiàn)
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