時間:2009-04-09 16:13:20來源:lihan



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以上,式(1)~(13)描述了經(jīng)軸退繞過程的動力學特征,為非線性、時變數(shù)學模型。
(3) 經(jīng)軸退繞伺服控制系統(tǒng)
針對退繞過程的數(shù)學模型來設(shè)計退繞伺服控制系統(tǒng)?刂撇呗园ń(jīng)紗張力閉環(huán)控制、變增益(增益調(diào)度)、變積分時間常數(shù)控制、信號自適應(yīng)控制和多模態(tài)控制。
•張力閉環(huán)控制
根據(jù)式(10)、式(11)和式(13),經(jīng)軸半徑r1在退繞過程中是逐漸減小的,如果經(jīng)軸角速度不變,則線速度V1也逐漸減小,導致每織一緯的送經(jīng)量逐漸減少,造成經(jīng)紗張力F逐漸增大,這是不允許的。為了使經(jīng)紗張力穩(wěn)定在設(shè)定值上,首先實現(xiàn)基礎(chǔ)控制即張力閉環(huán)控制。
•變增益、變積分時間常數(shù)控制
根據(jù)誤差的大小自動改變增益值和積分時間常數(shù),達到響應(yīng)快、抑制超調(diào)和無穩(wěn)態(tài)誤差的目的,這就是智能控制的思路。由PLC實現(xiàn)變增益、變時間常數(shù)控制。為實現(xiàn)這種控制,在控制程序中應(yīng)用BCMP(68)指令,將誤差劃分為16級,即16個范圍,當誤差落在某個范圍內(nèi)時,相應(yīng)的位變?yōu)镺N,則調(diào)出相應(yīng)的增益值和積分時間常數(shù)。共有16個增益和16個積分時間常數(shù)可供自動調(diào)用,根據(jù)誤差大小自動改變控制器的參數(shù),從而穩(wěn)定了經(jīng)紗張力。
• 信號自適應(yīng)控制
根據(jù)經(jīng)軸的實際半徑,即每當經(jīng)軸退繞一層紗線,控制器就自動地改變控制輸出,通過傳動鏈使送經(jīng)量保持在設(shè)定值上,這就是信號自適應(yīng)控制。經(jīng)軸半徑信息由式(10)求得,退繞層數(shù)n1由編碼器PG1的脈沖數(shù)經(jīng)計算得到。在張力閉環(huán)控制的基礎(chǔ)上,采用變增益、變積分時間常數(shù)和信號自適應(yīng)控制,有效地減輕了張力閉環(huán)控制的負擔,改善了系統(tǒng)的動態(tài)性能,穩(wěn)定了經(jīng)紗張力。
4.2 卷取伺服控制系統(tǒng)(電子卷取:ETU)
卷取伺服控制系統(tǒng)由工控機、PLC、觸摸屏、伺服驅(qū)動器2、伺服電機2、減速機2卷取輥、導輥、胸梁、張力傳感器2以及編碼器等組成,其任務(wù)是與主機旋轉(zhuǎn)保持同步,變緯密自適應(yīng),卷取輥應(yīng)提供足夠的握持力,保證穩(wěn)定地傳送織物。
4.3 送經(jīng)與卷取同步控制
送經(jīng)與卷取同步控制裝置的作用是在織機運轉(zhuǎn)過程中,保持最精確的緯密和恒定的經(jīng)紗張力,也就是保證送經(jīng)與卷取完全同步,并且與織機的主傳動系統(tǒng)同步。
PLC讀取經(jīng)紗張力傳感器信號、送經(jīng)量編碼器PG2信號、織物緯密傳感器信號、織物張力傳感器信號、主軸編碼器PG3信號和卷取量編碼器PG4信號,根據(jù)式(13),協(xié)調(diào)送經(jīng)、開口和卷取伺服系統(tǒng),保證經(jīng)紗張力恒定和緯密精確,并防止停車檔產(chǎn)生。
4.4 伺服系統(tǒng)的自整定
(1) 常規(guī)自動增益整定(nominal gain auto-tuning)
按照預(yù)設(shè)定(內(nèi)部設(shè)定)的模式使電機加速和減速,可從所需轉(zhuǎn)矩計算負載的慣量,然后根據(jù)慣量自動地決定適當?shù)脑鲆妗?
(2) 實時自動增益整定(real time gain auto-tuning)
在實際運行期間,實時地計算當時的負載慣量,自動地確定適當?shù)脑鲆妫⒏鶕?jù)負載的起伏及時地整定增益。在整定前要選擇機械剛性。還要根據(jù)負載情況選擇實時自動整定模式,分為負載慣量幾乎不變化、負載慣量變化小和負載慣量變化快三種。實踐證明,增益自整定顯著地改善了伺服驅(qū)動器、伺服電機以及機械裝置之間的匹配性能,縮短了系統(tǒng)的調(diào)試時間。
5.應(yīng)用方案取得的效果
本項目已完成,特寬幅織機已投入生產(chǎn)運行,用戶取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
6.應(yīng)用方案的示范性
本文介紹的特寬幅織機控制系統(tǒng)的分析、設(shè)計及調(diào)整方法也適用于普通織機。
參考文獻
[1] 歐姆龍(中國)有限公司.可編程控制器CS1系列編程手冊.上海:OMRON
[2] 歐姆龍(中國)有限公司.CS/CJ系列可編程控制器指令參考手冊. 上海:OMRON
[3] Panasonic. 交流伺服電機驅(qū)動器MINAS A系列使用說明書.Japan:Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd,2002
作者簡介
楊公源 教授 現(xiàn)任天津工業(yè)大學計算機技術(shù)與自動化學院智能控制研究室主任 曾任日本東京都立大學客座研究員,主要從事自動化和機電一體化的教學、科研、實驗等工作。標簽:
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