時間:2009-03-26 14:12:17來源:ronggang
圖1凹版印刷機印刷流程圖[/align]
3 套色自動化系統(tǒng)簡介與方案設(shè)計
該系統(tǒng)由1臺PC 機,S7-200CPU214/EDC可編程控制器,MSD變頻伺服系統(tǒng)組成控制核心,其結(jié)構(gòu)如圖2所示!
在整個系統(tǒng)中,PC機主要有2個作用! 一是把控制程序轉(zhuǎn)變成PLC可以接受的數(shù)據(jù)形式傳送給PLC;二是從PLC中讀取生產(chǎn)過程產(chǎn)生的開關(guān)量和模擬量數(shù)據(jù),并進行處理,向PLC發(fā)送指令數(shù)據(jù),進行修正控制!
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圖2 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖[/align]
控制原理:整個傳動系統(tǒng)在最初軸頭安裝1臺旋轉(zhuǎn)編碼器,隨著傳動系統(tǒng)的運轉(zhuǎn),編碼器產(chǎn)生連續(xù)的脈沖信號,即每轉(zhuǎn)1周發(fā)出n個脈沖,根據(jù)輥子周長可換算出20mm相當(dāng)于多少個脈沖,此脈沖信號作為輸入給定信號,通過聯(lián)接到PLC的I0.6 口送到高速計數(shù)器SHC1的CLOCK中) 設(shè)HSC的工作模式為1,即HDEF,1,1。每個色輥上裝1臺色標傳感器,它可以檢測到印品邊緣上的色標,然后把檢測到的印品上的色標信號轉(zhuǎn)化為電脈沖信號,通過聯(lián)接到PLC的輸入端I1.0反饋到高速計數(shù)器HSC1的Reset中,PC機與PLC通過RS-485接口進行異步串行通信,PC機從PLC中讀取這些數(shù)據(jù)和狀態(tài)信號,由軟件進行比較分析、運算、邏輯判斷后,向PLC發(fā)出控制指令和數(shù)據(jù),對執(zhí)行機構(gòu)輸出控制量,調(diào)節(jié)色輥的相對位置,消除印刷錯位。
在整套印刷中,一般采用改變印版滾角的轉(zhuǎn)動角度以達到調(diào)整印刷位置的目的,其閉環(huán)控制如圖3所示。圖中,檢測裝置為色標傳感器,它把檢測到的色標信號轉(zhuǎn)化為電脈沖送到PLC中,執(zhí)行機構(gòu)是交流伺服系統(tǒng),它由PLC直接驅(qū)動,不需要任何外圍電路PLC把檢測到的信號與存貯器預(yù)先測定好的標準值相比較得到偏差值,然后按運算規(guī)律根據(jù)脈沖偏差數(shù)算出該發(fā)出多少個脈沖。
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圖3 控制原理框圖[/align]
旋轉(zhuǎn)編碼器脈沖串與色標傳感器檢測到脈沖,其示意圖如圖4所示。
根據(jù)旋轉(zhuǎn)編碼器原理可知,每軸角發(fā)出的脈沖數(shù)越多,位置精度越高,假設(shè)給定值20mm相當(dāng)于20個脈沖,而色標1與色標2兩脈沖觸發(fā)時間段中計數(shù)為18個脈沖,以印料1為基準,這說明印料2在傳動中速度太快,圖形發(fā)生失真,為了使印料2速度減慢,糾正位置偏差,應(yīng)立即使微電機反轉(zhuǎn)相當(dāng)于2個脈沖的角度;假設(shè)色標2與色標3兩脈沖觸發(fā)時間段脈沖數(shù)為23個脈沖,以印料2為基準,這說明印料3在傳動中太慢,為了使印料3速度加快,糾正位置偏差,應(yīng)立即使微電機正轉(zhuǎn)相當(dāng)于3個脈沖的角度以消除偏差。在控制系統(tǒng)中,這些補償脈沖應(yīng)由PLC的PTO集成脈沖輸出功能,通過輸出端Q0.0輸出到交流驅(qū)動器MSD的指令脈沖輸入端中,并使驅(qū)動器處于脈沖串位置控制方式,參數(shù)NO-29應(yīng)選3,此方式為脈沖串+符號,指令符號輸入端應(yīng)根據(jù)控制需要分別由PLC輸出端發(fā)給高電平或低電平以控制電機正、反轉(zhuǎn),這時驅(qū)動器可以根據(jù)偏差的正負值驅(qū)動電機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)一定角度來修正位置偏差。
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圖4 檢測到的脈沖串示意圖[/align]
4 軟件設(shè)計
系統(tǒng)軟件包括主程序、初始化對零程序、計數(shù)子程序和集成脈沖輸出子程序。
4.1 主程序
當(dāng)系統(tǒng)投入工作時,主程序的任務(wù)就是根據(jù)PLC把隨機讀到的計數(shù)值與標準值相比較,而得到的偏差值,調(diào)節(jié)電機正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)# 程序流程圖如圖5 所示。
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圖5 主程序框圖[/align]
4.2 計數(shù)子程序
首先把高速計數(shù)器HSC1的控制字節(jié)SMB47置為16#FC,其含義為:正方向計數(shù),可更新預(yù)置值(PV),可更新當(dāng)前值(CV),激活HSC1。然后,用指令HDEF把高速計數(shù)器HSC1置成工作模式1,即只有復(fù)位沒有起始輸入,也沒有方向選擇,當(dāng)前值SMD48復(fù)位為0,預(yù)置值SMD52置成FFFF(16進制)。 當(dāng)色標傳感器的色標脈沖信號輸入到PLC的I1.0時便引起中斷,讀取計數(shù)器當(dāng)前值,用指令HSC1啟動高速計數(shù)器。
4.3 集成脈沖輸出子程序
CPU214/DC有2個脈沖輸出,可以用來控制交流驅(qū)動器的脈沖,程序流程圖如圖6所示。
1)起動電機的3個條件:“START”(起動)按鈕,在輸入端I1.0產(chǎn)生脈沖上升沿(從0 到1);無聯(lián)鎖,即聯(lián)鎖標志M0.2=0;電機處于停止狀態(tài),即操作標志M0.1=0。
若同時具備上述3個條件,則將M0.1=0置位,控制時執(zhí)行PLS O指令,在輸出端Q0.0輸出脈沖,其他必須預(yù)先具備的條件,在首先掃描(SM0.1=1)設(shè)置,主要是脈沖輸出功能的基本數(shù)據(jù),例如時基、周期和脈沖數(shù)!
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圖6 程序框圖[/align]
2)停止電機的2個條件:按“STOP”(停止)按鈕,在輸入端I1.1,產(chǎn)生脈沖上升沿(從0到1);電機處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),即操作標志M0.1=1。
若同時具備上述2個條件,則將標志M0.1=1復(fù)位,并中斷輸出端Q0.0的脈沖輸出。
3)聯(lián)鎖。為保護人員和設(shè)備的安全,在按“STOP”按鈕(I1.1)之后,必須規(guī)定驅(qū)動器聯(lián)鎖,將聯(lián)鎖標志M0.2置位,立即關(guān)斷驅(qū)動器,只有在M0.2復(fù)位后,才能重新起動電機! 當(dāng)“STOP”按鈕松開后,為防止電機的意外起動,只有在“START”按鈕和“STOP”按鈕(I1.1)都松開后,才能將M0.2復(fù)位,若要再次起動電機,則必須再發(fā)動一個起動信號!
5 結(jié)論
采用脈沖串位置控制方式,并將全數(shù)字式變頻器驅(qū)動交流伺服電機作為校正裝置,能顯著改善系統(tǒng)的位置跟蹤質(zhì)量! 應(yīng)用結(jié)果表明,該系統(tǒng)控制精度高,動態(tài)響應(yīng)快!
參考文獻:
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