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西門子S5 PLC升級至S7 PLC在廣紙紙機控制系統(tǒng)中的應用

時間:2011-12-12 10:47:56來源:wangww

導語:?分析了#5紙機原S5控制系統(tǒng),提出改造方案,成功實現(xiàn)S5-PLC升級為S7-PLC,并增加WINCC上位機系統(tǒng);總結了西門子S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)過程中注意的問題及解決方法。

  1 引言

  廣紙#5紙機是1953年從芬蘭引進,1991年和1996年兩次引進芬蘭Valmet公司技術對紙機關鍵設備進行改造,自動化控制方面配套有紙頁定量、水分、厚度控制的QCS系統(tǒng),壓榨部的MCS系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)。

  #5紙機雖經過兩次改造,但MCS系統(tǒng)仍為西門子公司在20世紀80年代推出的S5系統(tǒng),目前S5系統(tǒng)大多數CPU模塊和信號處理模塊已經不再生產,給企業(yè)使用帶來了很大的不便,取而代之的是西門子公司新推出的S7系統(tǒng)。2010年#5紙機整體搬遷,#5紙機MCS系統(tǒng)由S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)。

  隨著科學技術的發(fā)展,舊有設備或技術的淘汰,有效的進行企業(yè)的技術改造是一個帶有普遍性意義的問題。本文主要介紹了將#5紙機如何由S5升級為S7系統(tǒng),以及其間遇到的問題和解決方法。

  2 生產工藝介紹

  廣紙#5紙機是長網造紙機,是一條生產新聞紙和文化紙的生產線,主要生產工藝包括液壓油站、網部、壓榨部、前烘缸、施膠、后烘缸、卷曲、復卷和包裝等控制過程。其紙張生產基本數據如下:

紙張生產基本數據

  3 原S5-PLC控制系統(tǒng)簡介

  廣紙#5紙機壓榨部原PLC控制系統(tǒng),為西門子S5PLC控制系統(tǒng),其CPU為115U,現(xiàn)場按鈕開關操作,PLC通過8個DO通道控制LCD屏顯示故障信息。系統(tǒng)硬件配置圖如下:

系統(tǒng)硬件配置圖

 

  4 控制系統(tǒng)改造升級方案

  S5系統(tǒng)可以升級非西門子PLC系統(tǒng),例如AB、Schneider等廠家的PLC系統(tǒng),也可以升級為西門子S7系統(tǒng)。下面介紹一下兩種方案的優(yōu)缺點:

  第一種:將原有的S5系統(tǒng)拆除,重新配置一套新的PLC控制系統(tǒng)(非SIEMENSPLC);該種方案可以解決系統(tǒng)問題,但由于系統(tǒng)的不兼容性,例如:信號模塊的接線方式、和第三方廠家設備通訊方式等都會導致系統(tǒng)的升級有很大的難度;改造的周期也大大延長,影響了整個系統(tǒng)的改造質量和周期。

  第二種:將原有的S5系統(tǒng)拆除,重新配置一套S7PLC控制系統(tǒng);該種方案可以順利解決系統(tǒng)問題,由于S7系統(tǒng)是在S5的基礎上升級而成,在很大的方面都具有兼容性,例如:程序的結構、編程語言的相似和第三方廠家設備通訊方式等都會給系統(tǒng)的升級帶來幫助;使改造的周期縮短,系統(tǒng)改造質量提高。

  本次S5升級改造我們采用第二種方案,即S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)。系統(tǒng)配置圖如下:

系統(tǒng)配置圖

  4.1主要工作內容及注意要點

  根據廣紙PM5搬遷改造的要求,將升級為西門子S7PLC控制系統(tǒng),增加1臺操作站、一臺工程師站,并根據現(xiàn)場作適當的改造。主要工作內容如下:

  4.1.1S7-PLC控制系統(tǒng)硬件設計

  首先,我們要了解原S5的硬件配置。外部的設備是不變的,升級基本都是PLC控制系統(tǒng)的升級,升級后的PLC系統(tǒng)必須與外部設備匹配,清楚原系統(tǒng)I/O配置,在S7的模塊中選擇性能參數對應的模塊去替代S5的模塊,建立新的硬件配置并完成接線工作;其次,熟悉掌握當前S7-PLC硬件配置、軟件組態(tài)等相關知識,對STP7和WINCC軟件能夠熟練使用。

  更換現(xiàn)場S5控制器以及相應的信號輸入輸出模塊,電源模塊、導軌及重新配線。在這個過程中我們要注意以下幾點:

  第一根據S7系統(tǒng)配置圖重新繪制系統(tǒng)硬件接線圖,最好與原S5系統(tǒng)I/O順序相同、I/O地址相同,不要與新增加點數發(fā)生沖突。

  第二替換所有模塊全部、所有外部接線重新連接,因此必須做到認真仔細,否則輸入、輸出點混亂的話將對模塊產生嚴重傷害。

  第三S5的中央機架和擴展模塊的尺寸與S7的有很大的不同,要合理選型、充分利用原柜體空間,力爭柜內硬件布置做最小的改動。

 

  4.1.2S5程序轉換為S7程序

  雖然S7為S5升級換代產品,但是S5升級改造為S7的工作量同樣非常巨大。S5與S7相比較而言,其無論從編程語言、產品框架等都有極大的不同。這就要求不僅對S5編程語言、思路有詳細的了解,而且要能找出S5對應升級S7后的替代產品,并要求在在S7系統(tǒng)上編出具有相同功能的流程圖。

  首先,了解設備的工藝過程,這個是必須的。熟悉工藝了才有助于閱讀程序,修改程序和調試程序。這個可以要求甲方提供設備資料或直接的對設備工藝進行講解。

  其次,了解原程序的程序結構,各個功能塊數據塊的調用關系;掌握原S5程序中所有程序塊(OB,FC,FB...)的作用,了解每個塊的用途;掌握所有DB塊的作用,分清系統(tǒng)數據塊、用戶數據塊,方便于后期的程序修改。

  最后,利用STEP7轉換軟件將S5程序轉換為S7程序,逐條檢查每一條程序,錯誤的地方必須人工修改。當所有的錯誤修改完成后,PLC程序部分轉換完成。

  邏輯程序部分在轉換過程中基本都是正確的,為確保萬無一失,還是應該逐條檢查,以確保連鎖關系的正確性。只要細心,這部分是沒有問題的;本項目中,S5使用FB251進行模擬量采集,輸入到DB塊中為有符號16位數,而S7中一般使用FC105進行數據采集,輸入到DB塊中為32位浮點數,解決方法有兩種,一種是使用S7中FC105替換S5中FB251,將數據直接存儲為32位浮點數,但是和本模擬量處理相關的部分部分要做相應修改;另一種是自己編寫模擬量采集程序,數據結果直接存儲為有符號16位數,與S5數據格式一致,和本模擬量處理相關的部分保持不變,本項目采用第二中方法。

  在編寫和修改S7程序過程中,我們要在STEP7中重新定義變量表,在地址分配中我們要注意原S5系統(tǒng)已有的變量地址保持不變,新增加的變量分配新的地址。這樣既便于程序的校對,也會大大減少轉換程序的時間,還可以防止由于變量地址對應不準確而產生錯誤。

S7控制系統(tǒng)程序結構圖

  4.1.3S7-PLC控制系統(tǒng)通電、調試;

  程序調試分單體設備靜態(tài)調試和整體動態(tài)調試

  啟停單個設備,根據實際情況進行人工解鎖,檢驗設備運行是否正常。這個過程主要檢查PLC控制柜、現(xiàn)場儀表接線是否正確。

  當現(xiàn)場所有工況條件滿足后,進行整體試車,這個過程中主要檢測設備連鎖關系是否滿足工藝要求。

  5 升級改造中注意問題

  第一西門子S7系統(tǒng)有5種編程方式,即STL(指令表),LAD(梯形圖),F(xiàn)BD(功能塊),Graph(順序功能)以及SCL(結構文本)。本項目中S5系統(tǒng)模擬量采集、壓區(qū)加壓控制等程序關鍵部分都是采用STL(指令表)方式編寫的,通常我們使用較多的是LAD和FBD,但是一定要掌握指令表編程方式,即STL(指令表)。

  第二S5與S7的數據結構基本類似,但是表述方法不同,在修改程序的過程中一定要注意數據格式的一致性。例如:在S5中KF數據類型相當于S7-300中的INT;S5中的KG類型相當于S7-300中的REAL。

  第三S5中沒有集成的為庫文件,如調用需專用的授權。而S7內集成有各種庫文件。例如在讀取模擬量輸入上,在S5中需調用授權的FB250功能塊,不僅表達繁瑣,而且?guī)椭畔⒎浅I。而S7只需調用FC105后輸入幾個簡單的變量參數即可實現(xiàn)功能;S5中沒有PID功能塊,在遇到例如溫度控制這一塊,S5采用的是自編的語句表程序非常繁瑣,而S7內集成了PID功能模塊,只需直接調用即可,但調試很麻煩,需要大量的實踐經驗與技巧

  第四前面我們也講過,這里再強調一下,最好保持原S5系統(tǒng)與現(xiàn)S7系統(tǒng)變量表地址一致,雖然也可以重新定義變量表,但這會增加修改程序的時間。

  第五取消操作盤上的大量儀表,就需采用西門子WICC上位機軟件,而上位機軟件因其涉及的功能比較多,所以編制起來比較麻煩,這就需要對WINCC軟件有熟練的掌握。另外,當大量儀表盤操作被上位機操作取代后,必須對操作人員重新培訓,使之熟練掌握。

  6 結束語

  通過控制系統(tǒng)S5-S7PLC的升級改造,優(yōu)化了用戶軟件,并增加上位機監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)視和控制紙機設備,并有故障診斷功能,進一步完善了控制系統(tǒng)。該項目經過硬件安裝、現(xiàn)場技術服務,對系統(tǒng)I/O測試,功能測試及開機調試,紙機已成功出紙。結果表明,該PLC控制系統(tǒng)的功能滿足紙機生產要求。

 

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