時間:2006-11-15 15:12:00來源:shenyan
表1 凸輪銑床的主要技術(shù)[/align]
數(shù)控凸輪銑的運動如圖1所示,3個進給軸X、Y、Z既可以單獨運動又可以聯(lián)動,其中X、Z實現(xiàn)直線運動,Y軸實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)運動,共同實現(xiàn)凸輪銑床加工所要求的運動。主軸由變頻器單獨控制?刂泼姘鍖崿F(xiàn)急停、啟動、停止、潤滑冷卻等功能。具體實現(xiàn)時考慮以下幾個方面:
(1)改造后的機床界面友好,方便操作;
(2)對原機床電器柜內(nèi)的繼電器、直流電源、空氣開關(guān)、熔斷器和接線排等予以保留,并根據(jù)需要稍作變動;
(3)在設(shè)計新的機床面板時盡量考慮保持原機床面板操作開關(guān)及按鈕的功能設(shè)置,以方便操作人員使用。
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圖2 電氣連接簡圖[/align]
機床的電氣系統(tǒng)如圖2所示,其中SIMODRIVE 611驅(qū)動器聯(lián)接3個型號為1FK6、帶有光電編碼器的交流伺服電機,控制凸輪銑床的X、Y、Z軸的進給運動。該數(shù)控系統(tǒng)是一個半閉環(huán)系統(tǒng),因為伺服電機上的編碼器將信號直接反饋給CNC系統(tǒng),既作為位置反饋,又作為速度反饋,CNC發(fā)出的速度指令送人SIMODRIVE611驅(qū)動單元。
2.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計
系統(tǒng)軟件如插補、伺服、譯碼、數(shù)據(jù)處理等模塊由西門子802D提供,用戶只需在機床調(diào)試時輸入相關(guān)的參數(shù)。PLC應(yīng)用程序是軟件開發(fā)的關(guān)鍵,它完成數(shù)控機床的MST功能,即除了主運動以外的輔助功能。PLC軟件結(jié)構(gòu)如圖3所示。
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圖3 PLC軟件結(jié)構(gòu)圖[/align]
2.3 機床調(diào)試
調(diào)試是數(shù)控化改造的最后一個步驟,一般包括功能性調(diào)試及試切兩個方面。
2.3.1 功能性調(diào)試
在面板制作完畢,所有硬件安裝到位,PLC應(yīng)用程序及機床參數(shù)編制完畢后就可以開始調(diào)試。調(diào)試的目的是數(shù)控系統(tǒng)和機床的適配。數(shù)控原理中把控制分為主運動(坐標(biāo)軸)控制和輔助功能控制兩部分,相應(yīng)地功能性調(diào)試亦可分為坐標(biāo)軸運動的調(diào)試和輔助功能調(diào)試兩部分。
對于西門子802D系統(tǒng),當(dāng)各個部件連接完畢后,則需開始調(diào)試PLC的控制邏輯。
至關(guān)重要的是必須在所有有關(guān)PLC的安全功能全部準(zhǔn)確無誤后,才能開始調(diào)試驅(qū)動器和802D參數(shù)的調(diào)試。
當(dāng)PLC應(yīng)用程序正確無誤后,即可進入驅(qū)動器的調(diào)試。其中調(diào)試過程包括下列內(nèi)容:首先利用準(zhǔn)備好的驅(qū)動器調(diào)試電纜將計算機與611UE的X471連接起來,然后調(diào)用驅(qū)動器調(diào)試工具,最后配置電機參數(shù)并調(diào)試。驅(qū)動器調(diào)試完成后,必須對NC系統(tǒng)即802D進行調(diào)試。首先對802D基本參數(shù)設(shè)定,參數(shù)包括線配置、驅(qū)動器模塊定位、位置控制使能、傳動系統(tǒng)參數(shù)配比、驅(qū)動器參數(shù)優(yōu)化、坐標(biāo)速度和加速度、位置環(huán)增益。
在進行坐標(biāo)軸運動(主運動)調(diào)試前,考慮到安全性,我們做了以下工作:
(1)檢查緊停開關(guān)和各坐標(biāo)軸限位開關(guān),確保其處于工作正常狀態(tài)。
(2)使各坐標(biāo)軸運動部件處于中間。
(3)將刀具、卡具和部件均卸下。
(4)將主軸和進給速度超調(diào)開關(guān)位置調(diào)低,避免高速運動發(fā)生危險。
坐標(biāo)軸運動的調(diào)試首先從手動開始,注意各坐標(biāo)軸運動方向及其坐標(biāo)值的大小和定義的量是否一致,不一致時應(yīng)調(diào)整機床參數(shù)。在主軸和坐標(biāo)軸運動前,應(yīng)檢查潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)是否正常工作,以免損壞機床,在所有功能及手動運動正常后才能進行自動方式運行。
2.3.2 試切
試切零件應(yīng)選擇能反映機床性能的形狀,該機床為凸輪銑,我們用它加工一批7級精度的凸輪,加工完后用三坐標(biāo)測量機對工件進行檢查。通過試切,證明了該數(shù)控系統(tǒng)的功能完備,能夠滿足凸輪加工的精度要求。
2.3.3 數(shù)據(jù)備份
在系統(tǒng)調(diào)試完畢后,進行數(shù)據(jù)備份是十分重要的。Sinumerik802D提供了多種數(shù)據(jù)備份的方法。首先將數(shù)據(jù)備份在系統(tǒng)內(nèi)部,同時可將數(shù)據(jù)外部備份。
2.4 機床驗收
經(jīng)過調(diào)試后,對機床進行精度檢驗。精度記錄如表2。
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表2 機床改造后的精度[/align]
3 結(jié)束語
運用西門子Sinumerik802D數(shù)控系統(tǒng)以及SIMODRIVE611驅(qū)動系統(tǒng),對瑞士Strausak公司生產(chǎn)的凸輪銑床進行了數(shù)控改造,不僅使這臺舊設(shè)備能重新投入使用,而且使機床的操作更加方便。到目前為止,該設(shè)備工作穩(wěn)定,能夠滿足凸輪加工要求,不僅為企業(yè)節(jié)約了成本,而且為企業(yè)帶來了一定的經(jīng)濟效益。
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