時間:2009-02-01 09:54:54來源:zhangting
由上式計算得知,必須有74.74%(質(zhì)量百分比)的固體顆粒被分離出來,根據(jù)上面的粒度測試結(jié)果,則分離最小粒徑約為4.5μm.
3.2 物料特性
該機(jī)所能達(dá)到的最大轉(zhuǎn)速為3200r/min.
3.3 生產(chǎn)能力過程計算[6]
生產(chǎn)能力為
(1)理論最大生產(chǎn)能力 按上述計算過程可得到對于現(xiàn)有介質(zhì)的理論最大生產(chǎn)能力為Q=6.39m3/h.進(jìn)料泵流量為15m3/h,同時提供2臺離心機(jī)的進(jìn)料.而每臺離心機(jī)的進(jìn)料流量為7.5m3/h,顯然已經(jīng)超出了該機(jī)的生產(chǎn)能力.
(2)實際生產(chǎn)能力 實際操作中不會使用最高轉(zhuǎn)速進(jìn)行分離,因為離心機(jī)分離需使用一個合適的分離因數(shù)Fr:
用以保證分離效果,同時又不會使離心力過大,增大螺旋輸送的阻力,導(dǎo)致輸送效率的降低,甚至造成堵料.根據(jù)經(jīng)驗分離這種物料的分離因數(shù)約為1500比較合適,此時轉(zhuǎn)速為2600r/min.
根據(jù)實際情況計算得到的生產(chǎn)能力為5.34m3/h.
3.4 進(jìn)料流量超出生產(chǎn)能力的影響
從上面計算可知,進(jìn)料流量明顯超過生產(chǎn)能力,若遇到檢修,一臺泵供一臺離心機(jī)進(jìn)料時,則進(jìn)料量將超出近2倍.
由沉降式離心機(jī)生產(chǎn)能力理論可知,當(dāng)粒子在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的停留時間t2大于等于固相粒子從液面R0沉降到轉(zhuǎn)鼓壁R處所需時間t1時,即可得出上面的生產(chǎn)能力計算公式.這時,
由上式,當(dāng)其他條件不變時,流量增大,相應(yīng)的所能分離的粒子最大直徑也相應(yīng)增大.當(dāng)流量為7.5m3/h時,轉(zhuǎn)速不變?nèi)詾?600r/min時,所能分離的粒子最大直徑為5.33m.根據(jù)粒度分析結(jié)果可知,此時的固體回收率為70%.
這時進(jìn)行物料平衡計算.當(dāng)進(jìn)料流量大于生產(chǎn)能力與實際進(jìn)料流量相同時(7.5m3/h)分離出的干固體質(zhì)量為190.04kg/h;當(dāng)進(jìn)料流量與生產(chǎn)能力相當(dāng)為5.34m3/h時,分離出的干固體質(zhì)量為144.97kg/h.
由此可知,由于進(jìn)料流量的增大,相對在該轉(zhuǎn)速下的生產(chǎn)能力而言,每小時多分離出的干固體質(zhì)量為45.1kg.
轉(zhuǎn)鼓在一定轉(zhuǎn)速下時,螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速固定,螺旋推料扭矩完全由皮帶輪通過差速器傳遞,其輸送能力無法提高,沉渣無法及時輸送排出,就造成了逐漸嚴(yán)重的積料現(xiàn)象,隨著積料過程的發(fā)展,螺旋推料扭矩增大,皮帶開始打滑,差速逐漸降低,螺旋輸送能力進(jìn)一步降低,形成惡性循環(huán),直到差速為0,皮帶嚴(yán)重磨損甚至斷裂而完全失去生產(chǎn)能力[7].
4 解決途徑及改進(jìn)方法
通過以上分析,要避免該機(jī)發(fā)生的各種故障,關(guān)鍵在于解決物料的堆堵問題,也就是解決生產(chǎn)能力與進(jìn)料流量之間相匹配的問題.可以通過幾種途徑解決[8,9].
4.1 提高生產(chǎn)能力
(1)提高入口介質(zhì)溫度,降低液相粘度,可以提高顆粒的質(zhì)量沉降速度vg,就可提高生產(chǎn)能力;
(2)通過計算發(fā)現(xiàn),適當(dāng)增大溢流半徑,降低液層深度,可以少量提高生產(chǎn)能力.而且可以減少沉渣層厚度,減少螺旋阻力.
4.2 降低入口流量這是解決這一問題的根本途徑,通過增加變頻調(diào)速或增加回流旁路調(diào)整入口流量,使得入口流量等于或小于生產(chǎn)能力則可徹底解決這個問題.
4.3 提高螺旋能力
(1)更換皮帶輪,增大差速,使得多沉降下來的沉渣能被及時輸送出去,相當(dāng)于提高了生產(chǎn)能力;
(2)通過傳動部分的設(shè)計,提高螺旋扭矩,可以提高螺旋抗堵能力,提高其輸送能力,目前離心機(jī)的設(shè)計中十分注重這一扭矩的選取,類似機(jī)型的扭矩選取到6000Nm左右;
(3)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁增加軸向筋條,通過筋條之間填充的物料增大周向摩擦力,提高螺旋輸送效率,又保護(hù)了轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁不被磨損.
結(jié)合上述方法,如果螺旋差速可以自動根據(jù)扭矩的增大而增大,同時進(jìn)料流量減小或切斷,甚至轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速也適當(dāng)降低,則可基本消除堵料的可能.目前新型的離心分離機(jī)都采用了這樣方式進(jìn)行控制,可實現(xiàn)差速隨扭矩變化,進(jìn)料量可控,并且有自動清堵及沖洗程序,基本消除了因堵料或意外停機(jī)造成的振動超標(biāo)無法開機(jī)的現(xiàn)象.
5 結(jié)論
通過對催化劑離心分離機(jī)故障現(xiàn)象分析和初步判斷后對生產(chǎn)能力進(jìn)行核算,找出了故障產(chǎn)生的根源.并提出切實可行的解決方案,實踐證明,通過幾種方案對離心機(jī)進(jìn)行改造后,大大減少了故障停機(jī)時間和檢修時間,效果明顯,對連續(xù)生產(chǎn)的工藝過程特別是環(huán)保方面的污水處理裝置具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益.
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