時間:2006-07-21 15:29:00來源:xuzh
每小時的冰產量可達23噸
通過渦輪壓縮機的壓縮,溫度可以從101° F 降低到 40° F
“在安裝系統(tǒng)的同時,我們對渦輪進行了相關的改造,將之改造為一個雙管燃料體系,這樣一來,既可以使用天然空氣,也可以使用柴油,” Davlin說。“我們必須修建一條長達11英里的天然氣管道到電廠,但使用了燃氣之后,可以增加足夠兆瓦數的發(fā)電量。而且還將氮氧化物的產生量降低了38%,將燃料耗費量降低到原來的60%多!
新型的PLC和MMI控制
然而,所有的這些改進便不容易。一個主要的原因就是要對冰冷卻系統(tǒng)和渦輪運行進行恰當的監(jiān)控、對其內部的數據進行正確的采集。這一問題最終通過使用可編程邏輯控制器(PLC)來代替原來的手動開關和測量儀表盤、用基于Windows的人機界面(MMI)對系統(tǒng)的運行進行連續(xù)的監(jiān)視而得以解決。
控制系統(tǒng)內使用了兩套AB的PLC:一套5/15用來控制渦輪發(fā)電機,一套5/20用來控制冷卻單元和閉環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)。此外,Davlin還用Wonderware軟件開發(fā)公司的In Touch應用軟件包開發(fā)了用于監(jiān)控PLC的MMI系統(tǒng)。它運行在一臺486/33 PC上(8megabytes的內存、120MB的硬盤空間、一個1024X780VGA非交錯顯卡和250MB的備份單元)。InTouch MMI程序通過Wonderware 的 DDE Server(I/O Server)與PLC連接,而通過NetDDE軟件將數據從PLC送到MMI工作站。
由Davlin和來自Burns & McDonnell工程技術人員共同開發(fā)的MMI畫面主要用來監(jiān)視系統(tǒng)和采集數據。Davlin于1991年5月在Wonderware接受培訓,并于同年7月完成了MMI的開發(fā),投入運行?偣灿昧硕鄠畫面來監(jiān)控系統(tǒng)內部的300個模擬、數字量。除了主菜單畫面外,對于然氣線上的操作、所耗然氣的溫度、發(fā)電渦輪機的運行、設備溫度、燃燒監(jiān)控、冰生產設備、水循環(huán)、進口氣流、報警摘要、實時趨勢與歷史趨勢等的監(jiān)控操作則由單獨的畫面來完成。
MMI應用程序在配置和調試系統(tǒng)過程中,與運行時一樣有用。按Davlin的說法,“我們起初之所以在加入In Touch軟件包,是出于要用它對熱能存儲系統(tǒng)進行監(jiān)控和數據采集,但后來證明,它對于燃燒渦輪的監(jiān)控也一樣重要”,“譬如,在我們引入In Touch的實時趨勢(查看氣壓)之前,對于是否能夠獲得足夠的氣壓、管道上的主控閥是否正確運行等問題,我們是無法向煤氣公司確認的”。
“在冰生產設備的運行上,我們也遇到了類似的問題,”他補充道!霸谖覀儧]能對冰生產系統(tǒng)中的關鍵的壓力值和其它一些參數進行監(jiān)控之前,是沒法弄清楚生產能力為什么會明顯下降的。它為我們提供了診斷冰生產系統(tǒng)中出現真空的線索。我們便可以改變相關的參數,觀察畫面上有什么情況發(fā)生。我們還可以通過趨勢圖調節(jié)控制水管閥門的PID(比例、積分、微分)環(huán),來調整流過冷卻圈的水流量!
這種新型的控制監(jiān)控系統(tǒng)大大簡化了Lincoln Electric員工的日常工作,將很多過去得用人工完成的工作自動化。MMI用來自動產生每小時的關于渦輪溫度、運行承受狀況、發(fā)電機溫度、瓦特、伏安、熱電耦等的報表!斑@是個很好的工具,使操作員知道當前渦輪和冰生產系統(tǒng)內的運行情況,”Davlin解釋道,“他們可以確切地’看見’系統(tǒng)內發(fā)生了什么,而不是僅僅根據PLC來判斷(內部情況)。以前,操作員不得不成天地來回按開關、查看儀表盤、手工將數據記錄到筆記本內的表格中。如今,我們開發(fā)的這些畫面可以通過打印程序每隔一小時自動地打印出報表。一天內所采集到的全廠內的數據都可以存放在日記錄文件中(平均約為4—5MB的空間);還在磁盤做有備份,所當遇到問題要診斷的時候,還可以修復數據。我們同樣也通過MMI采集并保存了對周圍環(huán)境的輻射數據,便于我們的環(huán)境工程師準備他們的季度報告(給環(huán)?偩諩PA)。所有的這些數據都通過NetDDE反饋到Excel電子表格當中,以便分析。”
Davlin和他的員工準備在1993年夏天對Rokeby電廠進行擴容,需額外增加一個噴水系統(tǒng)來擴大燃燒渦輪的容量!拔覍δ芊裨诓挥肞LC和In Touch監(jiān)控體系的情況下運行這套熱能儲存系統(tǒng)表示懷疑,僅僅因為其中包含了大量的運行參數,”他說道。“但我們最終只用了$225/KW的投資就完成了我們要做的事情,且運行很正常。而如果用增加發(fā)電設備的方法,則投資要達$400-600/KW!
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