時間:2007-07-23 11:33:00來源:shixiang
圖1 系統(tǒng)組成框圖[/align]
    隨著計算機(jī)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展,串聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)也漸漸地進(jìn)入了工業(yè)自動化控制系統(tǒng)。這種傳輸技術(shù)可以將現(xiàn)場信號通過幾根導(dǎo)線互相串接起來進(jìn)行通訊。 因?yàn)檫@種串聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸被廣泛地應(yīng)用于變送器/執(zhí)行器等現(xiàn)場設(shè)備上,所以這種方法又被稱為現(xiàn)場總線系統(tǒng)。這樣僅需一根電纜便取代成千上百的輸入/輸出線,大大減少了現(xiàn)場布線的復(fù)雜性,減少網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備,降低了成本。INTERBUS總線是Phoenix Contact公司推出的現(xiàn)場總線產(chǎn)品,是一種經(jīng)濟(jì)、簡單、開放的傳感器執(zhí)行器總線。主要用于生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備與PLC控制系統(tǒng)之間的互聯(lián),構(gòu)建具有較高實(shí)時性要求的工業(yè)現(xiàn)場控制網(wǎng)絡(luò) ,具有快速傳輸簡單輸入輸出數(shù)據(jù)的能力。它具有以下幾方面的優(yōu)點(diǎn):  
    1)INTERBUS總線采用了集總幀型的數(shù)據(jù)環(huán)通訊,這種通訊保證了數(shù)據(jù)傳輸嚴(yán)格的同步性和周期性;  
    2)全雙工的通訊方式和500K的一致速率保證了數(shù)據(jù)通訊的實(shí)時性;差分信號傳輸和專門的總線環(huán)路檢查保證了強(qiáng)大的抗干擾性和設(shè)備實(shí)時監(jiān)控;  
    3)INTERBUS網(wǎng)絡(luò)傳輸媒介可以混合使用,不論光纜、光導(dǎo)、紅外均可按要求而定;  
    4)INTERBUS總線系統(tǒng)調(diào)試方便,即插即用,安裝方便,不用終端電阻,調(diào)試時間短,不會地址重疊;  
    5)INTERBUS發(fā)生故障時能正確告訴操作人員錯誤位置、類型、解決方法、診斷功能極強(qiáng)。另外,INTERBUS特別適合數(shù)據(jù)塊小,但傳輸次數(shù)較頻繁的場合,因此很適合與GD包裝機(jī)的改造場合。
    總線適配控制器是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC控制系統(tǒng)通信的核心,也是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC之間的橋梁,它的性能的優(yōu)劣對于整個控制系統(tǒng)都有很大的影響。本系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)采用的是西門子公司的S7-400 PLC,所以選擇菲尼克斯電氣公司專門為西門子S7-400 控制系統(tǒng)生產(chǎn)的第四代總線適配控制器IBS S7 400 DSC/I-T(Dir mode)。該控制器與PLC系統(tǒng)間采用直接I/O模式通信。所謂直接模式,是指INTERBUS系統(tǒng)的輸入和輸出數(shù)據(jù)被直接拷貝到PLC的輸入和輸出地址區(qū)。使用上,IBS S7 400 DSC/I-T被看作S7-400控制系統(tǒng)的一塊S5模塊。作為第四代標(biāo)準(zhǔn)診斷控制器(DSC),IBS S7 400 DSC/I-T不僅與西門子的S7-400 PLC完全兼容。  
    改造后的系統(tǒng)主要由PLC控制系統(tǒng)、INTERBUS總線和上位工控機(jī)組成。PLC主要完成包裝機(jī)組中各個設(shè)備的邏輯控制及溫度控制,上位工控機(jī)完成故障顯示、速度顯示、溫度設(shè)定值的設(shè)定和實(shí)際值的顯示、參數(shù)修改、產(chǎn)量和材料消耗統(tǒng)計及歷史數(shù)據(jù)保存等功能。PLC通過MPI通訊協(xié)議與上位工控機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,上位工控機(jī)再通過CAN總線或以太網(wǎng)將各種機(jī)臺數(shù)據(jù)送到廠級MIS系統(tǒng)?刂破髋c現(xiàn)場設(shè)備之間通過INTERBUS總線連接。   
    由圖1可以看到,各種傳感器和操作按鈕等檢測、控制信號一部分經(jīng)INTERBUS I/O 模塊組輸入PLC,一部分送至PLC直接驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu),以減少中間環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)的可靠性。繼電器、斷路器等低壓電器安裝在主動電柜中。而原機(jī)13個溫控器全部取消,由PLC模塊直接進(jìn)行PID模糊控制,在工控機(jī)屏幕上可以進(jìn)行各溫度點(diǎn)的溫度設(shè)定和溫度顯示。  
    控制系統(tǒng)的總線組態(tài)軟件選用菲尼克斯電氣公司的第四代INTERBUS系統(tǒng)組態(tài)軟件IBS CMD G4 4.51。IBS CMD G4是與PLC控制系統(tǒng)相互獨(dú)立的組態(tài)軟件。該軟件可以使用戶以可視化方式交互配置、操作、診斷INTERBUS網(wǎng)絡(luò)中所有的連接設(shè)備,設(shè)定INTERBUS總線設(shè)備與PLC控制系統(tǒng)通信的內(nèi)存區(qū)域。通過對總線適配控制器進(jìn)行配置,設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)寄存器和地址區(qū),寄存器最終被映射到PLC的輸入和輸出區(qū)。標(biāo)準(zhǔn)寄存器包括兩個診斷寄存器和三個標(biāo)準(zhǔn)功能寄存器,診斷寄存器包括診斷狀態(tài)寄存器(輸入字)和診斷參數(shù)寄存器(輸入字)。 
PLC控制軟件編程采用STEP 7。其編程思想及過程為:  
    1)消化原機(jī)圖紙,理解其控制邏輯;  
    2)現(xiàn)場了解工藝操作過程,熟悉工藝流程;  
    3)軟件控制邏輯基本和原控制板邏輯保持一致,如信號連動、互鎖、移位寄存器操作等;  
    4)結(jié)合現(xiàn)場工藝對部分邏輯作簡化、修改,使控制方式更簡潔、合理;  
    5)將其它檢測信號無縫加入到現(xiàn)在的控制軟件中。 
三、改造結(jié)果  
    目前,該系統(tǒng)在全國10多家煙廠里已正常生產(chǎn)運(yùn)行,最長的運(yùn)行時間已經(jīng)超過3年,運(yùn)行一直良好,不但比原機(jī)故障率大大減少了,而且維護(hù)成本也大大降低,操作也直觀方便了。同時該系統(tǒng)檢測功能也全面,使得煙包質(zhì)量也得到了很好的控制。具有以下優(yōu)點(diǎn):  
    1)操作方式上保持原機(jī)的所有功能和操作方式,并且根據(jù)需要可在原有基礎(chǔ)上增加相應(yīng)的控制功能。  
    2)接口方式上保持了原有的整體布局和接口方式,現(xiàn)場安裝便捷,同時增加一臺工控機(jī)用于故障、溫度、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等的顯示和參數(shù)設(shè)定。故障顯示直觀、準(zhǔn)確。觸摸屏具有良好的中文人機(jī)界面,為操作和維修提供了極大的方便。  
    3)由于INTERBUS具有強(qiáng)大的總線組態(tài)、監(jiān)控、故障診斷功能,通過總線控制板,可以很方便的對每一個總線設(shè)備的狀況進(jìn)行監(jiān)控和故障診斷,從而極大地提高了控制系統(tǒng)的易維護(hù)性和可靠性。  
    4)PLC電柜設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,上位工控機(jī)進(jìn)行溫度設(shè)定,PLC硬件模塊完成加熱器溫度的PID控制,操作方便,穩(wěn)定性好。  
    5)本系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能。本系統(tǒng)對產(chǎn)量、有效作業(yè)率、材料消耗等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。自動生成報表。根據(jù)需要可以保存歷史數(shù)據(jù),可調(diào)用其間任意時間段的歷史數(shù)據(jù)。故障查詢直觀方便,具有智能化報警功能。上位機(jī)的網(wǎng)絡(luò)接口可以將各種所需的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)直接發(fā)送到廠級MIS系統(tǒng),所以說具有很好的網(wǎng)絡(luò)數(shù)采功能。  
    6)除保證原機(jī)的所有檢測功能外,新控制系統(tǒng)增加封簽歪斜檢測、缺包檢測功能,并無縫的拼接到原系統(tǒng)中,而不是采用原來那種打補(bǔ)丁的控制方式。  
    另外,控制系統(tǒng)電控柜、現(xiàn)場子站配電箱采用德國威圖電柜,主電控柜采用德國威圖致冷裝置。低壓電器采用SIEMENS 產(chǎn)品,一體化工控機(jī)、開關(guān)電源、繼電器、光電耦合器、接線端子采用菲尼克斯產(chǎn)品。可靠性、通用性都很強(qiáng),性能上不差于國外現(xiàn)在的控制系統(tǒng)。   
四、結(jié)論  
    幾年來的運(yùn)行結(jié)果表明:本文提出的基于INTERBUS總線的GD包裝機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計方案是非常成功的,同時按照該方案進(jìn)行的GD PLC的工程改造也很成功的,技術(shù)上、性能上完成達(dá)到國外新一代控制系統(tǒng)水平,這也進(jìn)一步加強(qiáng)了我們進(jìn)行國產(chǎn)化改造的信心,使我們相信我們自己有能力做好設(shè)備的改造工作,而不一定非要依靠外國人!標(biāo)簽:
                                
                            
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