時間:2006-08-11 10:09:00來源:wangsl
  系統(tǒng)組成框圖
      總線適配控制器是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC控制系統(tǒng)通信的核心,也是INTERBUS總線系統(tǒng)與PLC之間的橋梁,它的性能的優(yōu)劣對于整個控制系統(tǒng)都有很大的影響。本系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)采用的是西門子公司的S7-400 PLC,所以選擇菲尼克斯電氣公司專門為西門子S7-400 控制系統(tǒng)生產(chǎn)的第四代總線適配控制器IBS S7 400 DSC/I-T(Dir mode)。該控制器與PLC系統(tǒng)間采用直接I/O模式通信。所謂直接模式,是指INTERBUS系統(tǒng)的輸入和輸出數(shù)據(jù)被直接拷貝到PLC的輸入和輸出地址區(qū)。使用上,IBS S7 400 DSC/I-T被看作S7-400控制系統(tǒng)的一塊S5模塊。作為第四代標(biāo)準診斷控制器(DSC),IBS S7 400 DSC/I-T不僅與西門子的S7-400 PLC完全兼容。 
      改造后的系統(tǒng)主要由PLC控制系統(tǒng)、INTERBUS總線和上位工控機組成。PLC主要完成包裝機組中各個設(shè)備的邏輯控制及溫度控制,上位工控機完成故障顯示、速度顯示、溫度設(shè)定值的設(shè)定和實際值的顯示、參數(shù)修改、產(chǎn)量和材料消耗統(tǒng)計及歷史數(shù)據(jù)保存等功能。PLC通過MPI通訊協(xié)議與上位工控機進行數(shù)據(jù)交換,上位工控機再通過CAN總線或以太網(wǎng)將各種機臺數(shù)據(jù)送到廠級MIS系統(tǒng)。控制器與現(xiàn)場設(shè)備之間通過INTERBUS總線連接。 
      由圖1可以看到,各種傳感器和操作按鈕等檢測、控制信號一部分經(jīng)INTERBUS I/O 模塊組輸入PLC,一部分送至PLC直接驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu),以減少中間環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)的可靠性。繼電器、斷路器等低壓電器安裝在主動電柜中。而原機13個溫控器全部取消,由PLC模塊直接進行PID模糊控制,在工控機屏幕上可以進行各溫度點的溫度設(shè)定和溫度顯示。 
    控制系統(tǒng)的總線組態(tài)軟件選用菲尼克斯電氣公司的第四代INTERBUS系統(tǒng)組態(tài)軟件IBS CMD G4 4.51。IBS CMD G4是與PLC控制系統(tǒng)相互獨立的組態(tài)軟件。該軟件可以使用戶以可視化方式交互配置、操作、診斷INTERBUS網(wǎng)絡(luò)中所有的連接設(shè)備,設(shè)定INTERBUS總線設(shè)備與PLC控制系統(tǒng)通信的內(nèi)存區(qū)域。通過對總線適配控制器進行配置,設(shè)置了標(biāo)準寄存器和地址區(qū),寄存器最終被映射到PLC的輸入和輸出區(qū)。標(biāo)準寄存器包括兩個診斷寄存器和三個標(biāo)準功能寄存器,診斷寄存器包括診斷狀態(tài)寄存器(輸入字)和診斷參數(shù)寄存器(輸入字)。 
PLC控制軟件編程采用STEP 7。其編程思想及過程為: 
1)消化原機圖紙,理解其控制邏輯; 
2)現(xiàn)場了解工藝操作過程,熟悉工藝流程; 
3)軟件控制邏輯基本和原控制板邏輯保持一致,如信號連動、互鎖、移位寄存器操作等; 
4)結(jié)合現(xiàn)場工藝對部分邏輯作簡化、修改,使控制方式更簡潔、合理; 
5)將其它檢測信號無縫加入到現(xiàn)在的控制軟件中。 
三、改造結(jié)果 
目前,該系統(tǒng)在全國10多家煙廠里已正常生產(chǎn)運行,最長的運行時間已經(jīng)超過3年,運行一直良好,不但比原機故障率大大減少了,而且維護成本也大大降低,操作也直觀方便了。同時該系統(tǒng)檢測功能也全面,使得煙包質(zhì)量也得到了很好的控制。具有以下優(yōu)點: 
1)操作方式上保持原機的所有功能和操作方式,并且根據(jù)需要可在原有基礎(chǔ)上增加相應(yīng)的控制功能。 
2)接口方式上保持了原有的整體布局和接口方式,現(xiàn)場安裝便捷,同時增加一臺工控機用于故障、溫度、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等的顯示和參數(shù)設(shè)定。故障顯示直觀、準確。觸摸屏具有良好的中文人機界面,為操作和維修提供了極大的方便。 
3)由于INTERBUS具有強大的總線組態(tài)、監(jiān)控、故障診斷功能,通過總線控制板,可以很方便的對每一個總線設(shè)備的狀況進行監(jiān)控和故障診斷,從而極大地提高了控制系統(tǒng)的易維護性和可靠性。
4)PLC電柜設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,上位工控機進行溫度設(shè)定,PLC硬件模塊完成加熱器溫度的PID控制,操作方便,穩(wěn)定性好。 
5)本系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能。本系統(tǒng)對產(chǎn)量、有效作業(yè)率、材料消耗等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。自動生成報表。根據(jù)需要可以保存歷史數(shù)據(jù),可調(diào)用其間任意時間段的歷史數(shù)據(jù)。故障查詢直觀方便,具有智能化報警功能。上位機的網(wǎng)絡(luò)接口可以將各種所需的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和設(shè)備運行狀態(tài)直接發(fā)送到廠級MIS系統(tǒng),所以說具有很好的網(wǎng)絡(luò)數(shù)采功能。 
6)除保證原機的所有檢測功能外,新控制系統(tǒng)增加封簽歪斜檢測、缺包檢測功能,并無縫的拼接到原系統(tǒng)中,而不是采用原來那種打補丁的控制方式。 
     另外,控制系統(tǒng)電控柜、現(xiàn)場子站配電箱采用德國威圖電柜,主電控柜采用德國威圖致冷裝置。低壓電器采用SIEMENS 產(chǎn)品,一體化工控機、開關(guān)電源、繼電器、光電耦合器、接線端子采用菲尼克斯產(chǎn)品?煽啃、通用性都很強,性能上不差于國外現(xiàn)在的控制系統(tǒng)。 
四、結(jié)論 
    幾年來的運行結(jié)果表明:本文提出的基于INTERBUS總線的GD包裝機控制系統(tǒng)設(shè)計方案是非常成功的,同時按照該方案進行的GD PLC的工程改造也很成功的,技術(shù)上、性能上完成達到國外新一代控制系統(tǒng)水平,這也進一步加強了我們進行國產(chǎn)化改造的信心,使我們相信我們自己有能力做好設(shè)備的改造工作,而不一定非要依靠外國人! 
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